新業(yè)薄片公司鳥瞰圖。許誠攝
在湖北中煙工業(yè)有限責任公司新業(yè)薄片公司經(jīng)典薄片車間的DCS控制室里,明亮的大屏上,數(shù)據(jù)曲線宛如靈動的舞者,隨著時間的流逝不斷跳動。操作員端坐在控制臺前,全神貫注地關注著生產(chǎn)線上設備的運行數(shù)據(jù),同時,他們的目光也會時不時地落在能耗數(shù)據(jù)曲線上,密切留意著每一個細微的變化。這是新業(yè)薄片公司日常生產(chǎn)中極具代表性的一幕,也彰顯著公司對能源管理工作的高度重視。
回顧過去,經(jīng)典薄片車間的能源管理工作面臨著諸多挑戰(zhàn)?!耙郧?,我們對車間各工段的水、電、汽消耗情況缺乏實時有效地監(jiān)控,有沒有異常消耗、是否存在浪費現(xiàn)象,基本無法及時察覺和管控。只有等到當月的統(tǒng)計報告出來后,才能發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,這使得車間的能源管理工作成效不盡如人意?!苯?jīng)典薄片車間生產(chǎn)管理員蔣心園坦言。
在“雙碳”目標日益凸顯的當下,智能工廠、綠色工廠建設已成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。能源管理系統(tǒng)作為其中的關鍵一環(huán),在工廠轉(zhuǎn)型中扮演著愈發(fā)重要的角色。新業(yè)薄片公司緊密圍繞“十四五”綠色工廠建設方案,積極推進能源管理系統(tǒng)建設,致力于實現(xiàn)能源的精細管理目標。
夯實基礎:筑牢能源管理根基
為了順利開展能源管理系統(tǒng)建設,設備管理部門組織各車間設備管理員開展了全面深入的“大摸底”工作。新業(yè)薄片公司的造紙法生產(chǎn)線于2022年完成就地技改項目,該生產(chǎn)線按照高自動化水平建設,各工段的計量儀表、數(shù)采設備配備相對齊全;而新型薄片車間試驗線的自動化水平較低,數(shù)采基礎薄弱,水、電、汽等各類能源計量器具嚴重缺乏。
通過對各車間現(xiàn)狀的詳細調(diào)研,項目組形成了明確的項目建設需求,如在缺乏計量器具的工段,增加相應的設備;將各車間的能耗數(shù)據(jù)進行集成整合;實現(xiàn)能耗的可視化展示等。
在項目建設期間,加裝設備的工作面臨著不小的挑戰(zhàn),因為這直接影響到生產(chǎn)線的正常運行。項目組積極溝通協(xié)調(diào),合理統(tǒng)籌時間,在不影響生產(chǎn)的前提下,擠出時間施工。最終,項目組按時完成了硬件安裝任務,實現(xiàn)了全工段計量儀表的覆蓋,為能源管理系統(tǒng)的后續(xù)運行奠定了堅實的基礎。
員工查看能源管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)趨勢圖。許誠攝
強化管理:數(shù)據(jù)驅(qū)動精準管控
“每天晚上停產(chǎn)以后,設備密封水耗居然有200多立方米!”經(jīng)典薄片車間設備管理員在分析能管系統(tǒng)數(shù)據(jù)時,難掩震驚之色。新業(yè)薄片公司由于生產(chǎn)工藝的特殊需求,在取消“深夜班”后,部分設備仍需保持運行狀態(tài),而這些設備在運行時需要密封水,否則會導致設備故障。在能管系統(tǒng)上線之前,大家對這部分水耗并沒有足夠的重視,覺得僅僅是8個小時,消耗不了多少水。然而,當具體的數(shù)據(jù)清晰地擺在眼前時,大家才意識到浪費的數(shù)量如此驚人。
設備管理員迅速行動起來,對設備進行全面排查,仔細確定哪些設備的密封水是必須開啟的,哪些在停機時可以關閉。在完成排查后,車間開展了管道改造工作,將夜班停機期間的用水量從200立方米大幅下降至100立方米,節(jié)水效果顯著。
在生產(chǎn)管理方面,以往對于牌號轉(zhuǎn)產(chǎn)會導致能耗升高,大家只有一個模糊的概念,缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐,沒有直觀地認識。而能管系統(tǒng)上線后,通過精準的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)一次會多消耗2萬度電和6000立方米天然氣。這些具體的數(shù)據(jù)為生產(chǎn)管理提供了有力的依據(jù),讓管理人員能夠更加科學地安排生產(chǎn)計劃,降低能源消耗。
以能耗推進工藝優(yōu)化:多管齊下節(jié)能降碳
能管系統(tǒng)建設完成后,各工段各類能耗有了明確的數(shù)據(jù)記錄,這為新業(yè)薄片公司開展節(jié)能降碳活動提供了強大的支持。
在工藝方面,公司積極開展降低漿溫、烘箱溫度、恒溫恒濕間溫度等節(jié)能降碳工藝探索。技術(shù)人員通過反復試驗和優(yōu)化工藝參數(shù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大限度地減少資源消耗和廢棄物產(chǎn)生。在降低烘箱溫度的探索中,技術(shù)團隊經(jīng)過多次模擬和實際測試,找到了平衡點,既不會影響產(chǎn)品的干燥效果,又能顯著降低能源消耗。
在設備方面,公司通過創(chuàng)新與改造生產(chǎn)設備,提高生產(chǎn)能效。技術(shù)人員針對現(xiàn)有設備的不足,進行了針對性地改進和升級,采用了更先進的技術(shù)和材料,使設備的運行效率得到了大幅提升。同時,公司積極推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大對可再生能源的使用,減少對傳統(tǒng)能源的依賴。
在生產(chǎn)組織方面,公司推進捆綁式工單下達,豐富生產(chǎn)準時制內(nèi)涵。從原料備料開始,精確控制每一個環(huán)節(jié),區(qū)分不同生產(chǎn)模式下的能耗數(shù)據(jù)差異,制定符合生產(chǎn)實際的能耗定額標準,實現(xiàn)碳排放的精準控制。通過合理安排生產(chǎn)計劃,減少了生產(chǎn)過程中的閑置時間和能源浪費,提高了生產(chǎn)效率和能源利用率。
能源管理系統(tǒng)的建設,讓能源管理的重要性得到了極大提升,使其貫穿于研發(fā)、生產(chǎn)的全過程。在高質(zhì)量發(fā)展的道路上,能源管理系統(tǒng)不再僅僅是一個節(jié)能工具,更是驅(qū)動企業(yè)向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略支點。(許誠